伺服電機(jī)運動控制定位不準(zhǔn)確的處理方法
偏位問題是運用步進(jìn)或伺服電機(jī)的設(shè)備制造廠在設(shè)備裝機(jī)調(diào)試以及設(shè)備運用過程中,所面對的常見問題之一。呈現(xiàn)偏位可能是機(jī)械裝置
不當(dāng)形成,可能是控制系統(tǒng)與驅(qū)動器信號不匹配,也可能是設(shè)備內(nèi)電磁攪擾、車間內(nèi)設(shè)備互相攪擾或許是設(shè)備裝置時地線處理不妥當(dāng)?shù)刃纬伞?/span>
本文從很多使用案例中,提煉整理出見的偏位原因及對策,用以協(xié)助設(shè)備廠家調(diào)試人員快速定位問題、采納各種適合辦法進(jìn)步設(shè)備
抗攪擾性、為設(shè)備正確接地確保正常運轉(zhuǎn)。
Q:做往復(fù)運動,往前越偏越多(少)。
可能原因①:脈沖當(dāng)量不對
原因剖析:無論是同步輪結(jié)構(gòu)仍是齒輪齒條結(jié)構(gòu),都存在加工精度誤差。運動控制卡(PLC)并沒有設(shè)置精確的脈沖當(dāng)量。例如上一批同
步輪電機(jī)旋轉(zhuǎn)一圈設(shè)備行進(jìn)10mm,這批同步輪大一點電機(jī)轉(zhuǎn)一圈行進(jìn)了10.1mm,就會導(dǎo)致該批機(jī)器每次運轉(zhuǎn)比曾經(jīng)的設(shè)備多走1%的間隔
。
處理方法:出機(jī)前用機(jī)器畫一個盡可能大幅面的正方形,然后用尺去量實踐尺度,比照實踐尺度和控制卡設(shè)置尺度之間的比例,然后將
其參加控制卡運算,重復(fù)進(jìn)行三次之后就會得到一個比較精確的值。
可能原因②:脈沖指令的觸發(fā)沿與方向指令的電平改換時序沖突
原因剖析:驅(qū)動器要求上位機(jī)宣布的脈沖指令的沿與方向指令電平改換有必定時序要求。而部分PLC或運動控制卡編程時沒滿意這種要
求(或許其本身的規(guī)矩不符合驅(qū)動器的要求),導(dǎo)致脈沖和方向時序并不能滿意要求而偏位。
處理方法:控制卡(PLC)軟件工程師將方向信號提早?;蛟S驅(qū)動器使用技術(shù)人員更改脈沖沿計數(shù)方法。
Q:運動過程中電機(jī)在固定點顫動,過該點后能正常運轉(zhuǎn),但少走一段間隔
可能原因:機(jī)械裝置問題
原因剖析:機(jī)械結(jié)構(gòu)在某個點阻力較大。由于機(jī)械裝置的平行度、筆直度或規(guī)劃不合理的原因?qū)е略O(shè)備在某個點阻力較大,步進(jìn)電機(jī)的
力矩改變規(guī)則是速度越快力矩越小,很容易在高速段卡死,速度降下來卻能走過去。
處理方法:1、檢查機(jī)械結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)卡死的原因,是該處摩擦阻力大仍是滑軌裝得不平行等。2、步進(jìn)電機(jī)力矩不行。由于終端客戶呈現(xiàn)提
速或許加大負(fù)載的要求,導(dǎo)致原天性滿意要求的電機(jī)在高速力矩不行,然后發(fā)作高速段堵轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。處理方法能夠經(jīng)過驅(qū)動器設(shè)置更大輸出
電流或許在驅(qū)動器答應(yīng)電壓范圍內(nèi)進(jìn)步供電電壓,或替換更大轉(zhuǎn)矩的電機(jī)。
Q:電機(jī)往復(fù)運動來回均沒走到位且偏移量固定
可能原因:皮帶空隙
原因剖析:皮帶與同步輪之間存在反向空隙導(dǎo)致,往回走會存在必定量的空程。
處理方法:如運動控制卡具有皮帶反向空隙補(bǔ)償功能,可利用之;或許繃緊皮帶。
Q:切繪軌道不重合
可能原因①:慣量過大
原因剖析:平板切繪機(jī)噴墨過程由光柵控制,掃描式運動,切開時走插補(bǔ)運動,兩者軌道不重合是由于,類似設(shè)備X軸小車慣量較小且由
光柵定位,噴繪方位精確,而Y軸龍門結(jié)構(gòu)慣量較大,電機(jī)呼應(yīng)性差,插補(bǔ)運動時Y軸跟從性欠好導(dǎo)致軌道部分偏位。
處理方法:添加Y軸減速比,運用陷波功能進(jìn)步伺服驅(qū)動器剛性以處理該問題。
可能原因②:刀和噴頭重合度沒調(diào)好可能原因:XY軸渠道兩軸不筆直
原因剖析:由于切繪機(jī)刀和噴頭都裝在X軸小車上可是兩者有坐標(biāo)差,切繪機(jī)上位機(jī)軟件能調(diào)整這個坐標(biāo)差做到刀和噴頭軌道重合,假設(shè)
沒調(diào)好,切繪軌道會全體別離。
處理方法:修正刀和噴頭方位補(bǔ)償參數(shù)。
Q:畫圓成橢圓
可能原因:XY軸渠道兩軸不筆直
原因剖析:XY軸結(jié)構(gòu),圖形偏位例如畫圓成橢圓,正方形偏位成平行四邊形。龍門結(jié)構(gòu)X軸與Y軸不筆直時會導(dǎo)致該問題。
處理方法:調(diào)理龍門架X軸與Y軸筆直度能夠處理該問題。
非規(guī)則性偏位現(xiàn)象、原因及處理方法
Q:運轉(zhuǎn)過程中不定期呈現(xiàn)偏位,偏位具有偶然性,偏位多少不斷定
可能原因①:攪擾原因?qū)е码姍C(jī)偏位
原因剖析:非周期性偏位大部分由于攪擾導(dǎo)致,少部分由于運動控制卡宣布的窄脈沖或許機(jī)械結(jié)構(gòu)松動引起。
處理方法:假設(shè)攪擾呈現(xiàn)的比較頻繁,則能夠利用示波器監(jiān)控脈沖頻率斷定攪擾發(fā)作的時刻進(jìn)而斷定攪擾源,移除或許使脈沖信號遠(yuǎn)離
攪擾源能處理部分?jǐn)嚁_。假設(shè)攪擾呈現(xiàn)的比較偶然,或許難以斷定攪擾源方位或電氣柜已固定難以移動,則能夠考慮選用以下辦法來處理問
題:
① 驅(qū)動器接地,
② 脈沖線替換雙絞屏蔽線,
③ 脈沖正負(fù)端并聯(lián)103陶瓷電容濾波(脈沖頻率小于54kHz),
④ 脈沖信號套磁環(huán),
⑤ 驅(qū)動器和控制器電源前端添加濾波器。
補(bǔ)白:常見的攪擾源包括變壓器、線圈式繼電器、變頻器、電磁閥、高壓電線等。規(guī)劃電氣柜的時分應(yīng)防止信號線接近這些攪擾源,信
號線與高壓供電線宜分不同線槽布線。
可能原因②:脈沖串呈現(xiàn)窄脈沖
問題剖析:客戶運動控制卡發(fā)送脈沖串占空比較小或過大,呈現(xiàn)窄脈沖,驅(qū)動器辨認(rèn)不了,導(dǎo)致偏位。
處理方法:查找控制器呈現(xiàn)這種問題的原因,是脈沖接口問題,仍是軟件算法問題
可能原因③:機(jī)械結(jié)構(gòu)松動
問題剖析:連軸器、同步輪、減速機(jī)等用頂絲固定或螺絲夾緊的銜接件在快速沖擊場合運轉(zhuǎn)一段時刻可能呈現(xiàn)松動,導(dǎo)致偏位。用鍵和
鍵槽合作固定的同步輪則留意鍵和鍵槽之間是否存在空隙,齒輪齒條結(jié)構(gòu)則留意兩者之間的合作空隙。
處理方法:要害部分、受力大的結(jié)構(gòu)螺絲必定用彈墊、并且螺絲或頂絲宜涂覆螺絲膠。電機(jī)軸與聯(lián)軸器盡量用鍵槽銜接。
可能原因④:濾波電容過大
問題剖析:濾波電容過大,一般RC濾波器截止頻率是1/2πRC,電容越大截止頻率越小,一般驅(qū)動器脈沖端電阻為270歐姆,103陶瓷電
容構(gòu)成的RC濾波電路截止頻率為54khz,頻率高于此會由于幅值衰減過大而導(dǎo)致部分有用信號無法被驅(qū)動器正確檢測到,終究導(dǎo)致偏位。
處理方法:加濾波電容時需求核算脈沖頻率、必定要確保經(jīng)過脈沖頻率滿意要求
可能原因⑤:PLC或許運動控制卡脈沖頻率不行高
原因剖析:一般PLC答應(yīng)輸出脈沖頻率為100kHz,運動控制卡依據(jù)其發(fā)脈沖芯片不一樣差異較大,特別是一般單片機(jī)開發(fā)的運動控
制卡可能會由于脈沖頻率不行高導(dǎo)致偏位。
處理方法:假設(shè)上位機(jī)脈沖頻率有限,為了確保速度,能夠適當(dāng)下降驅(qū)動器細(xì)分,以確保電機(jī)轉(zhuǎn)速。
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